兩爐先后爆管,全廠停電搶修
【簡述】2003年12月04日,某電廠2號機組因水冷壁爆管停機后,1號機組又因末級過熱器爆管停機,造成單機運行時發生全廠對外停電。
【事故經過】2003年12月04日早班,1號、2機組運行,負荷均為300MW。04時00分,鍋爐運行人員發現2號爐爐膛右側32米層處聲音異常,經確認為水冷壁爆管。05時59分,2號機組解列。進行水冷壁爆管處理,經搶修更換3根短管。12月06日19時18分,2號機組并網運行。
12月04日04時05分,鍋爐運行人員檢查發現1號爐膛左側60米層人孔門處聲音異常,經初步確認為過熱器爆管。04日19時32分,1號機組解列。經檢查為末級過熱器第5排第4、5根管和第6排第4、5根管受損泄漏,立即進行搶修。12月07日23時32分,1號機組并網運行。
【事故原因】
1. 1號爐高溫過熱器爆管搶修時,對更換下來的管子進行檢查,發現管子存在縱向裂紋(裂穿)長達40mm。結合鍋爐自投產以來由于高溫過熱器后級鋼102材質缺陷及異種鋼焊口(TP347H +鋼102)缺陷多次發生爆漏,經金相檢查分析本次末級過熱器爆管系鋼102材質缺陷引起的管子縱向裂穿,是造成此次事故的直接原因。
2. 2號爐水冷壁爆管。對爆管換下來的水冷壁管子進行金相檢查和化學檢測,向火面垢量為219克/米*米(標準為300克/米*米),背火面為177克/米*米,均未超標。檢查周圍管子無大面積裂紋、脹粗超標等缺陷,推斷管材本身存在缺陷,如砂眼等,是造成此次事故的直接原因(但是也不排除因膨脹問題引起的機械拉裂)。
【防范措施】
1. 對處于熱負荷區的水冷壁管進行割管取樣檢查并進行化學分析。
2. 利用停爐機會對“四管”進行全面的測厚和宏觀檢查,并根據檢查情況進行部分管子的更換工作。
3. 利用停爐機會對低溫再熱器的防磨瓦進行檢查、恢復和完善。
4. 加強運行調整,防止超溫,防止火焰偏斜,嚴格對運行參數進行統計和考核。
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