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給水泵運行中跳閘事故

 事件經過:

  2002年1月22日,#1機組啟動,鍋爐點火并投6只油槍,13電泵運行。0:48分,13電泵因#11瓦水平振動大跳閘,造成爐B3前壓力低保護動作,機組啟動被迫終止。跳閘時電泵出口流量近600T/H,勺管位置55%。13電泵#11瓦水平振動大保護動作,結合13電泵#12瓦振動分析,確認#13電泵跳閘原因是因#11瓦振動引起的,振動保護屬正確動作。

  暴露出的問題:

  1、汽機車間、發電部及相關部門對13電泵#11瓦、#12瓦的振動問題沒有引起足夠的重視。自2001年8月13日電泵檢修以來,該泵共啟動17次,除1次因#2瓦振動大跳閘和1次空載電機試轉外,其余15次都是正常啟動。在泵大流量運行期間,運行人員對#11瓦、#12瓦振動有記錄的監測有兩次。在8月12日修后帶大負荷,流量達570T/H時,#11瓦水平振動14.5mm/s,在12月14日13電泵運行中,#11瓦振動達18mm/s,這說明13電泵修后,大流量時的振動不合格,相關專業部門未引起重視,沒有采取防范措施。

  2、#1機汽泵、電泵的振動保護無記錄追憶,此功能在設計安裝初期已具備,但因程序丟失和維護不當,使該功能在保護投入后一直未恢復,給故障分析帶來困難。

  3、電泵振動保護雖然是在2001年10月投入運行,但熱工車間未按廠領導、廠部的要求將振動報警接入光字牌,這樣在主機、汽泵、電泵的振動保護在一個CRT畫面顯示的情況下,給運行人員的監視造成困難。

  4、現場的部分指示儀表不準。單臺給水泵運行時,13電泵出口流量表與CRT畫面爐給水流量無法對應,表本身的劃線同刻度盤零點不對應,給運行監視和狀態分析提供不準確的依據。

  5、運行人員監盤不認真,對振動畫面報警和表記指示不對應已熟視無睹,在提13電泵提流量時,對振動情況沒有進行監視,機爐專業協調不夠。

  6、運行人員對設備系統長期存在的缺陷、隱患已經習以為常,對設備系統長期存在的不正?,F象也已經習以為常,不利于監督不利于安全運行。

  防范措施:

  1、汽機專業要對13電泵的地腳、管道支吊架進行詳細檢查,查找振動原因并解決。

  2、計劃將泵同液力耦合器聯軸器的疊片改為鋼板,增強聯軸器鋼度。

  3、做好轉子、軸瓦檢查的準備,同時汽機專業要進一步分析,必要時外請技術人員,并進行轉子動平衡試驗。

  4、熱工車間增設汽泵、電泵報警光字牌。

  5、熱工車間恢復汽泵、電泵振動追憶功能。

  6、按技術監督標準,要求熱工車間詳細核對現場表記,確保指示正確。

  7、發電部、熱工車間協商,按有利于監盤的原則,對單控儀表位置進行一次調整。此項工作發電部負責。

  8、發電部加強對監盤人員的培訓,提高監盤質量,防止類似事件的發生。

  9、發電部加強員工的思想教育,重視設備系統、生產現場存在的缺陷、隱患,加大運行監督力度,保證安全生產。