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機組汽機壓比低保護動作,機組跳閘

事件經過:故障前機組負荷200MW,10、20、40磨煤機運行,協調控制方式,AGC控制投入,各項參數正常。故障經過:22:30調度給出負荷指令150MW,準備停一臺磨煤機降負荷,22:38聽見機房有異音并發現協調退出,汽機調門切就地,同時發現汽機背壓上升,最高到16.9KPa,主汽壓力已降至8.7Mpa,負荷188MW,檢查高低旁系統,發現高旁100%全開,低旁開20%,急忙將高旁解手動開關,但高旁拒絕動作(關不動),22:42汽機壓比低保護動作跳閘,聯跳發電機、廠用電自投正常。經熱控人員檢查,由于高旁壓力控制卡件故障,引起高旁主汽閥突然開啟,造成汽機壓比低保護動作跳機。經更換故障卡件,重新傳程序代碼后,6月22日5:40機組重新啟動并網。機組跳閘后,通過對事故順序記錄和控制參數曲線的分析,發現高旁壓力控制設定點(6HAH91DP001 XQ02)在22:38′38″由15.16Mpa躍變到-82.99Mpa,造成高旁設定壓力與機組實際運行壓力(6HAH91CP901)形成很大偏差,使高旁快開聯鎖動作,高旁開滿,主汽壓力快速下降,再熱汽壓力上升,從而導致汽輪機壓比低主保護動作,汽輪機跳閘。對于高旁壓力控制的設定點的變化,經分析確定是由于高旁壓力控制卡件(6DS1412-8DE)內的信號跟蹤塊SWF的故障造成的,由于該塊的輸出信號突變為負值,造成高旁異常開啟。
暴露問題:1對于控制系統卡件內的軟件方面出現的問題研究分析不夠深入,事故預想存在不足,沒有做好防范預案。2、重要設備的控制與保護的可靠性研究還需進一步加強,檢查檢修工作還需全面、細致。
防止對策:1、更換有問題的控制模件,重新下裝程序。2、需對處理結果進行觀察,觀察期間高旁控制暫時切手動,并將主汽壓力大于高旁設定壓力2MPa快開高旁聯鎖暫時解除,待觀察一段時間后再投入。3、觀察期間發電部制定6號爐高壓旁路部分功能解除運行控制措施。4、在曲線中組態該功能塊的輸入輸出信號,重點監視相關信號狀態變化。5、控制卡件內的軟件方面出現的問題及時向廠家咨詢,尋求徹底解決的方法,避免類似問題的再次發生。
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