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操作系統不完善釀成爆炸事故

事故經過:

??? 2007年11月27日10時20分,江蘇聯化有限公司(以下簡稱聯化公司)重氮鹽生產過程中發生爆炸,造成8人死亡,5人受傷(其中2人重傷),直接經濟損失400萬元。

??? 聯化公司位于江蘇省鹽城市響水縣陳家港化工集中區,成立于2003年10月。主要產品為聯苯菊酯500噸/年、分散藍79#濾餅1000噸/年、分散橙30#濾餅1500噸/年等,共有6個生產車間。

??? 爆炸事故發生在5車間分散藍79#濾餅重氮化工序B7廠房。 重氮化工藝過程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應制得亞硝酰硫酸,再加入6-溴-2,4二硝基苯胺制得重氮液,供下工序使用。11月27日6時30分,聯化公司5車間當班4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎上,將重氮化釜溫度降至25℃。10時許,當班操作人員發現重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物), 重氮化釜數字式溫度儀顯示溫度已達70℃,10時6分,重氮化釜溫度已達100℃,10時20分,重氮化釜發生爆炸,造成搶險人員8人死亡(其中3人當場死亡),5人受傷(其中2人重傷)。

原因分析:

??? 根據事故調查組的分析判斷,操作人員沒有將加熱蒸汽閥門關到位,造成重氮化反應釜在保溫過程中被繼續加熱,重氮化釜內重氮鹽劇烈分解,發生化學爆炸,是這起爆炸事故的直接原因。在重氮化反應保溫時,操作人員未能及時發現重氮化釜溫度升高,及時調整控制;裝置自動化水平低,重氮化反應系統沒有裝備自動化控制系統和自動緊急停車系統;重氮化釜崗位操作規程不完善,沒有制定針對性應急措施,應急指揮和救援處置不當,是這起爆炸事故的重要原因。

??? 國家安監總局在總結事故教訓時指出,企業要加強化工裝置儀表控制系統的維護、維修。壓力、溫度、進料等重要控制儀表一旦發生故障,要立即修復;不能立即修復的,要有可靠的替代控制手段,必要時先停止化工裝置運行,待儀表修復后再恢復裝置運行。要進一步加強從業人員的安全教育和技能培訓,提高操作人員的安全意識、操作技能和應急處置能力。