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秦皇島市某工廠煤氣爆炸事故

一、 事故概況及經過

1985年9月2日13時,秦皇島某工廠煤氣發生爐煤氣爆炸,死亡8人,經濟損失10萬余元。

是日11時,該廠煤氣發生爐操作工發現下煤機不下煤,當時認為是下煤機有故障,操作工立即排除,但經過一段時間沒能解決,找來維修工進行修理。這時熔窯反映煤氣供應不足,此時車間主任、技術員也趕到現場進行處理。在處理下煤機問題期間,于13時發生了爆炸事故,造成了170平方米二層樓廠房全部倒塌,使在場工作的8名職工全部遇難死亡,并傷及過路行人2名。其中一塊46千克的異型耐火磚飛出96米,報廢了一臺改裝的培德爐、風機2臺、水泵

一臺及部分電氣設備等。

二、事故原因分析

1.煤氣發生爐蒸汽套上的內側約有5米長的焊縫撕裂,水套內壁12毫米厚鋼板向里翻卷嚴重,爆炸后視其出口溫度為870度,說明水套內嚴重缺水,造成水套內壁銅板過熱,材質失穩,給水溫度相差很大,鋼板先接觸水的部位遇冷急劇收縮而龜裂,在夾套內蒸氣急聚膨脹壓力作用下,使龜裂處撕開大的破口造成爆炸。而后夾套剩余的水和汽涌向爐內遇到熾熱的燃燒層,產生了高壓蒸汽和水煤氣,與爐內炭火形成二次爆炸。有人聽到兩響,先發生一聲悶響,幾秒鐘后又聽到一聲巨響。這次事故造成如此嚴重損失,主要在于第二次爆炸。

2.當下煤機卡煤事故長達二小時多,較長時間沒能妥善處理。這對煤氣出口溫度高達870度,這說明爐膛內不僅煤已完全燃燒,連同產生的煤氣也在爐膛內燃燒,這就增大了夾套中水的蒸發量,因此爆炸前操作者突然發現夾套缺水,盲目向夾套注水,終于釀成事故發生。

三、防止同類事故的措施

1.煤氣生產工藝性嚴要求操作者應具備一定的操作技術水平,上崗前進行操作規程和安全規程的培訓和考核,合格方準上崗。

2.煤氣發生爐的設計、制造、安裝和使用都應嚴格審查。

3.夾套上的附屬設備,蒸汽匯集是屬水氣分離器,附屬零件要齊全,此外還應安裝一套自動報警裝置,利用聲音報警提醒操作工。

4.水套壓力不能超過設計額定壓力,安裝自動或平動泄田裝置。