激冷水泵123P0104爆裂未遂事故
一、事故現象
2013年9月4日凌晨6點01,氣化崗位操作人員在現場處理渣池泵123P0109入口漏點時,一聲巨大的爆裂聲傳來,隨即巨大的霧氣彌漫在激冷水泵周圍。控制室內DCS畫面顯示洗滌塔補水123FT01195由日常工作中的120t/h升至160t/h。由于工作壓力高、介質復雜等原因,本次事故造成激冷水泵123P0104包括葉輪、軸套、軸、機械密封等在內的所有泵體構件損壞,若處理不及時極易造成氣化爐嚴重的非計劃停車事故,影響安全穩定生產。
二、事故處理要點
1.在洗滌塔補水123FT01195上漲,而確認非帶水、流量及故障等原因引起后,現場檢查激冷水泵等。
2.事故發現后,控制室立即注意觀察氣化爐激冷水量變化情況。及時通知車間值班人員與調度,做好包括停車在內的一切準備。
3.現場操作注意自身安全防護,及時與控制室聯系,倒泵過程中保證激冷水量正常。
4.倒泵前,控制室應先打開事故激冷水閥123HV01217,保證倒泵過程中的激冷水量,現場首先啟動備用泵,若現場漏量過大不易接近,控制室停運行泵。泵停運后,現場切除檢修。
5.倒泵后,觀察激冷水量,再緩慢關閉事故激冷水閥123HV01217。
三、原因分析
1.激冷水泵機械密封質量問題;
2.密封水量過小或壓力過低。
四、事故危害
激冷水泵123P0104為裝置關鍵設備,日常入口工作壓力為5.8MPa左右,出口壓力7.0MPa左右,輸送介質為渣水,溫度為240度,富含二氧化硫、一氧化碳、甲烷等有毒有害物質。且激冷水流量掛有停車聯鎖,當激冷水流量低于76t/h時,將導致氣化爐聯鎖停車,引起非計劃停車事故。
五、事故教訓及防范措施
1.現場巡檢一定要準時定點,巡檢過程要精心、認真,發現機泵密封泄漏應高度重視。
2.總控加強監盤,及時發現問題。
3.加強職工培訓及事故預案演練,提高處理應急事故的分析及處理能力。
4.檢修過程中,現場與控制室相互配合,保證氣化爐運行穩定。